HTV-1 | |
---|---|
HTV-1 innan dockning till ISS | |
Emblem | |
Allmän information | |
Land | Japan |
Organisation | JAXA |
Uppgifter | lastleverans till ISS |
Fartygsflygdata | |
skeppsnamn | H-II överföringsfordon |
bärraket | H-IIB |
startplatta |
Tanegashima, Yoshinobu LC-Y2 |
lansera |
10 september 2009, 17:01:46 [1] UTC |
Dockning |
17 september 2009, 22:26 [2] UTC |
Plats för dockning | Harmoni (nadir) |
avdockning |
30 oktober 2009 kl . 15:02 UTC [3] |
Deorbit |
1 november 2009, 21:26 UTC [4] |
NSSDC ID | 2009-048A |
SCN | 35817 |
Kounotori 2 | |
Mediafiler på Wikimedia Commons |
HTV-1 , även känd som HTV Demonstration Flight [5] eller HTV Technical Demonstration Vehicle [6] , är den första obemannade lastrymdfarkosten H-II Transfer Vehicle , uppskjuten den 10 september 2009 på en H-IIB bärraket från Tanegashima för påfyllningsreserver på den internationella rymdstationen . HTV-1 anlände till stationen den 17 september 2009 och ISS-20 Expeditions flygingenjör Nicole Stott , med hjälp av Robert Thirsk och Frank De Winne , lyckades fånga HTV-1 med Kanadarm2 fjärrmanipulator och dockade skeppet till nadir nod för Harmony -modulen . HTV-1 levererade till stationen 3600 kg av olika laster i ett trycksatt fack och två experimentella enheter på en trycklös plattform. Efter lossning, lastades fartyget med avfall, lossades från stationen den 30 oktober [3] och dekreterades den 1 november 2009 [7] [4] .
HTV-1-uppdraget, den första flygningen av H-II Transfer Vehicles obemannade lastrymdfarkost, hade två huvudmål: att leverera last till ISS och att testa rendezvous-metoder och funktionaliteten hos HTV-system ombord under faktisk flygning. Av denna anledning kallas denna första HTV-rymdfarkost också som Technical Demonstration Vehicle . Under uppdraget sköts en H-IIB-raket upp för första gången och last levererades till ISS. Följande tekniska kontroller utfördes också [8] :
Rymdfarkosternas mötessystem är baserade på de som testats på satelliten ETS-VII [9] .
HTV-1 bar en 4 500 kg nyttolast, under den maximala HTV -nyttolasten på 6 000 kg, för att tillåta rymdfarkosten att bära ytterligare drivmedel och batterier för testfasen i omloppsbana [10] [11] .
Lastens vikt i det förseglade utrymmet var 3600 kg [10] [12] . Förnödenheter till den internationella rymdstationen bestod av mat (33 % av vikten), material för laboratorieexperiment (20 %), en robotarm och annan utrustning för Kibo -modulens externa experimentplattform ( engelska JEM-EF - Japanese Experiment Module Exposed Facility ) (18 %), besättningsmaterial, inklusive kläder, toalettartiklar, personlig post och fotografier, lysrör, papperskorgar (10 %) och förpackningsmaterial (19 %) [13] .
Lasten i det trycklösa facket på HTV-1 bestod av två experimentella enheter: SMILES ( eng. SMILES - Superconducting Submillimeter-Wave Limb-Emission Sounder ) och en experimentell nyttolast HICO-RAIDS ( eng. HREP - HICO-RAIDS Experiment Payload ) - som installerades på den externa experimentella plattformen för Kibo-modulen på ISS.
HTV-1-huvudenhet (elektrisk modul + framdrivningsmodul), unpressurized cargo Bay, Pressurized Cargo Bay och Open Pallet levererades och lossades i Shimama Port, Tanegashima den 22 april 2009. Alla huvuddelar av enheten packades upp och levererades till Tanegashima-missilområdet mellan den 22 och 27 april. Sedan kombinerades de enligt följande graf [14] :
Efter inspektion av framdrivningssystemet och elsystemet (25 juni - 22 juli) och tankning av framdrivningssystemet (28 juli - 10 augusti) övervägdes testresultaten efter montering och leverans till startrampen [15] .
HTV-1 lanserades under den första flygningen av bärraketen H-IIB. H-IIB 304-konfigurationen med en 5S-H-typ nyttolastkåpa [16] användes . Före uppskjutningen genomfördes två eldtester på raketen som skulle avfyra HTV-1. Det första testet, som bestod av att avfyra det första steget i tio sekunder, var ursprungligen planerat att äga rum klockan 05:30 UTC den 27 mars 2009, men avbröts efter att kylsystemet för uppskjutningsrampen misslyckades [17] . Senare visade det sig att detta berodde på att den manuella matarventilen inte var öppen [18] . Testet omplanerades till den 1 april 2009, men försenades sedan igen på grund av en läcka i ett rör kopplat till uppskjutningskomplexets brandsläckningssystem [19] . Testet omplanerades till den 2 april 2009 [20] och avslutades med framgång vid 0500 UTC [21] .
Därefter planerades ett andra test till den 20 april 2009, under vilket det första steget var tänkt att fungera i 150 sekunder [22] . Det genomfördes framgångsrikt klockan 04:00 UTC den 22 april 2009 [23] efter en två dagars försening på grund av ogynnsamma väderförhållanden [24] . Därefter utfördes marktester den 11 juli 2009 med en markmodell [25] .
HTV-1 lanserades framgångsrikt klockan 17:01:46 UTC den 10 september 2009 i en initial omloppsbana med perigeum 199,8 km, apogee 299,9 km, lutning 51,69° (planerad 200 km ± 10 km / 300 km 5 ± 27 km / 5 ± 27 km ± 0,15°) [1] [26] . Uppskjutningen ägde rum från Yoshinobu Launch Complex vid Tanegashima Space Center , och var den första som använde den andra pad av Yoshinobu LC-Y2-komplexet [16] .
Flygoperationer registrerades med "Flight Day" ( FD - Flight Day ) , ISS-besättningens tidslinje [10] . Ankomsten av HTV-1 inträffade under Expedition 20 (Commander Gennady Padalka , Michael Barratt , Nicole Stott , Frank De Winne , Roman Romanenko och Robert Thirsk ). Expedition ISS-21 ledde avgången av HTV-1 (befälhavare Frank De Winne, Roman Romanenko, Robert Thirsk, Maxim Suraev , Jeffrey Williams och Nicole Stott). Inte en enda japansk astronaut var närvarande under dockningsfasen av HTV-1 till ISS. Medan fartyget lades till, besökte rymdturisten Guy Laliberte stationen .
Lanseringsdag - FD1 (10 september 2009). På FD3 (12 september 2009) genomförde HTV-1 demonstrationstester av mötesoperationer med ISS, till exempel en manöver för att undvika kollisioner. De var framgångsrika, och vid FD6 (15 september 2009) godkände ISS uppdragskontrollteamet den slutliga strategin [27] . Den 17 september 2009 träffade HTV-1 den internationella rymdstationen [28] . Den anlände till början av dockningsinflygningen 5 km från rymdstationen kl. 13:59 UTC och påbörjade det sista steget av dockningsinflygningen kl. 15:31 UTC. Farkosten närmade sig stationen inom 10 meter, där den fångades av rymdstationens Canadaarm2 robotarm, som kontrollerades av Nicole Stott. Den initiala fångsten inträffade klockan 19:47 UTC och proceduren avslutades klockan 19:51 [29] . Robert Thirsk använde sedan Canadaarm2 för att flytta HTV-1 till en dockningsklar position under Harmony -modulens nadirport . Fartyget anlände till denna position kl. 22:08 UTC och kl. 22:12 stängdes fyra spärrar för att hålla det på plats. Därefter drogs sexton bultar åt för att få ett styvt gränssnitt [30] . HTV-1 förblev dockad till 30 oktober 2009 [31] .
Expedition 21 : s besättningsmedlemmar Nicole Stott, Robert Thirsk och Frank De Winne avslutade de sista stadierna av förberedelserna för HTV-lossning från ISS den 29 oktober 2009 [32] . Dessa steg inkluderade att koppla bort den sista återstående strömanslutningsbryggan, stänga Harmony-modulens dockningslucka, tryckavlasta luftslusset och utföra ett läckagetest, ta bort de enkla dockningsmekanismens bultar och öppna spärrarna och koppla bort HTV-1 med fjärrkontrollen. fjärrkontroll av rymdstationens manipulator [33] .
När rymdstationen passerade över Stilla havet den 30 oktober 2009 släppte rymdstationens robotarm HTV-1. Avdockningen försenades med en omloppsbana av ISS för att undvika skräpet från satelliten Kosmos 2421 [32] [34] , som började kollapsa 2008 [35] . HTV-1 var laddad med 199 stycken kasserad utrustning och 727,7 kg avfall, samt 896 kg tomma ställ, för totalt 1624 kg [34] . Klockan 17:32 UTC släpptes HTV-1 från manipulatorn och påbörjade sina planerade manövrar för att lämna stationens närhet. HTV-1 gick gradvis ur ISS efter flera motoravfyrningar och bytte till soloflygläge.
HTV-flygledningsteamet skickade kommandon för tre motoravfyrningar klockan 14:55, 16:25 och 20:53 UTC den 1 november 2009 för att förbereda för förstörelsen av fartyget i jordens atmosfär. Den första deorbitala lanseringen av motorn varade i cirka 8 minuter och slutfördes klockan 15:03 UTC den 1 november 2009. Den andra lanseringen av motorn under omloppsbana varade i cirka 9 minuter och avslutades klockan 16:34. Efter en andra omloppsmanöver placerades HTV-1 i en elliptisk omloppsbana med en perigeum på 143 km och en apogeum på 335 km [34] .
HTV-1 började sin tredje och sista omloppsmanöver klockan 20:53 UTC den 1 november 2009, som planerat när rymdfarkosten flög över Centralasien. Manövern, som varade cirka 8 minuter, slutfördes framgångsrikt klockan 21:01 UTC [36] när rymdfarkosten flög nära den södra halvan av Japan. Enligt Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) inträffade återinträdet av HTV-1 klockan 21:25 UTC på en höjd av 120 km över Stilla havet utanför Nya Zeelands kust. Det brinnande inträdet och sönderfallet i jordens atmosfär markerade det framgångsrika slutförandet av det 52 dagar långa HTV-1-uppdraget [34] .
Enligt Japan Aerospace Exploration Agency föll troligtvis några av de överlevande HTV-vraket på ett rektangulärt område som sträckte sig över Stilla havet mellan Nya Zeeland och Sydamerika [37] .
HTV fraktfartyg flyg | |
---|---|
Avslutade uppdrag |
|
Framtida uppdrag |
|
se även |
Lanserar till den internationella rymdstationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidigare lanseringar |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Under flygning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemannade uppskjutningar är markerade med fet stil , nöduppskjutningar utan dockning med stationen indikeras på en rosa bakgrund |
|
|
---|---|
| |
Fordon som avfyras av en raket är åtskilda av ett kommatecken ( , ), uppskjutningar är åtskilda av en interpunct ( · ). Bemannade flyg är markerade med fet stil. Misslyckade lanseringar är markerade med kursiv stil. |